我公司针对焦化厂机侧炉头烟治理改造优化方案,本文主要在摘门、推焦、平煤过程中都会有烟尘外逸,以及机侧炉体顶部与推焦机密封技术方案进行了探索,并通过优化设计提高了机侧炉头烟尘治理效果。
一、推焦机前部烟罩因车辆移动、炉体热胀等原因无法进行机械硬密封,推焦摘门时有部分烟气逸散,影响环保超低排放指标。
1、摘门垮焦烟尘治理方案:推焦机上新增摘门垮焦助力吸风装置
1)在推焦机二层平台西侧增设1台15000m3/h风量的离心引风机。
2)将Ф400mm吸尘管道从推焦机1#刮板机西侧接至机侧除尘水封处,并在引风机的吸尘管道上安装2个Ф400mm电动蝶阀。
3)在推焦机1#刮板机西侧安装1个吸尘口,高度约1.5m,在吸尘口的下方安装4只滑轮,采用电液推杆进行驱动,便于吸尘管道及吸尘口来回伸缩,伸缩长度约1.5m。
4)在推焦机出炉工操作平台西侧立柱处安装2个操作箱,用于机侧出炉工对吸尘装置进行手动操作。
5)在司机室操作面板上安装引风机、电动蝶阀的启动操作按钮,由推焦机司机进行风机的远程操作。
6)集尘主管道与原机侧吸尘主管道连通,吸力不低于600Pa。
推焦时,司机在接收到摘门或推焦开始信号后,将远程按钮打开,指令吸尘口前进,风机启动,阀门打开。上述吸尘罩运行至推焦机1#刮板机接料点时,产生的无组织排放烟气全部被吸收,且不影响炭化室的正常推焦操作。吸尘罩吸收后的炉头烟进入集尘主管道,再经除尘管及风机的助力吸入水封槽,醉终在机侧除尘装置进行烟气处理。司机在接收到关门或推焦结束信号时,将吸尘罩收回,变频控制风机低速运转,醉后关闭自动阀,以达到节能的目的。
二、机侧炉体顶部与推焦机密封技术方案进行了探索,并通过优化设计提高了机侧炉头烟尘治理效果。
1)在焦炉机侧炉柱顶部安装槽钢托架。
2)将分段水封槽安装在槽钢支架上,并焊接成整体,摆放在槽钢托架的卡槽内,考虑到水封槽受热膨胀等因素,无需焊接固定,且安装位置不能影响小炉门的开闭等动作。
3)在推焦机除尘罩上安装纤维布,插入水封槽中形成液封,水面与高温纤维布接触5~8cm效果醉好。
4)在水封槽的一端安装水位自动控制箱,用于机侧水封槽的液位控制,水位低于正常水位时能自动补水。
5)在水封槽的末端安装满流管,满流水进入溢流储水箱,防止水溢出影响焦炉生产及周围环境。
6)储水箱经过循环泵送至补水管,再进入水位自动控制箱,起到循环及冷却的作用。
因无法在推焦机与炉体间加入硬密封,且该处为高温区域,综合考虑还是采用在炉柱上焊接角钢支撑架,安装水封槽,推焦机烟罩安装纤维布,插在水中,形成密封,通过水封的形式封堵推焦机与炉体之间的烟尘扩散问题,现场环境,使烟尘控制。
我公司通过以上焦化厂除尘器技术优化改造,解决了焦炉机侧炉头烟生产过程中,推焦机摘门、推焦、平煤时部分烟尘外逸问题,运用辅助装置精 准收集垮焦烟尘,在焦炉推焦烟尘治理中。
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