成功案例:水泥窑尾长袋脉冲除尘器大修
改造前概要:除尘器故障频繁
改造问题:除尘器阻力大,滤袋过热造成提升阀板变形,滤袋因湿度过高焦脆、破洞,脉冲阀漏气严重致除尘器无法工作。
改造方案:LCMG530-2*14G除尘器维修整体解决方案
方案解释:调整清灰压力和周期,使除尘器阻力控制在1700Pa以下,将喷吹清灰压力预定在2min,清灰间隔设计8S,清灰效果;加降温装置使除尘器入口温度保持在120-180℃范围内;滤料材质换成P84材质,虽然表面是増加了成本,但其过滤,阻力低,使用寿命超过3年以上;将除尘骨架由10根丝改为14根丝,了除尘骨架的强度;气源做脱水脱油处理,满足脉冲阀清灰的需要。
我公司有26年水泥厂除尘器维修、大修改造经验,有大量的水泥厂除尘器维修造经验,对原料制备除尘、生料磨除尘、煤磨系统除尘、烘干机除尘、旋窑除尘、立窑除尘、水泥磨除尘、水泥包装除尘有着丰富的维修改造经验。熟悉水泥生产线除尘的整体系统。
先后为冀州水泥、三门峡水泥、祁连山水泥、山水水泥、双桥水泥、湖波水泥、冀马水泥、长城水泥、南水水泥、天马水泥、沱江水泥、远东水泥等进行除尘器维修改造和除尘器配件的换。
改造清单:
序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 参数 |
1 | 除尘布袋 | P84 | 4928条 | 160*6000mm |
2 | 除尘骨架 | 镀锌 | 4928根 | 160*6000mm配套 |
3 | 降温装置 | |||
4 | 脱水脱油装置 | |||
5 | 电磁脉冲阀 | 308 | TMF-Y-76S |
运营效果:改造后除尘设备正常运行,净化窑尾烟尘排放浓度为30Mg/m3,远低于当地环保控制指标,延长除尘布袋使用寿命2年,使生产水泥水泥原料的损耗降低20%。
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