我公司在原有回转窑电除尘器的基础上进行改造,保留原有基础、支架、灰斗、壳体及输灰装置等不变,不另更改除尘器纵向、横向尺寸。保留电除尘器前面的一个电场、改造后面的电场为布袋除尘器。窑头除尘系统增加列管冷却装置,窑尾增加喷淋降温等保护措施,改造后的电袋复合除尘器能长期、、稳定运行。
回转窑静电除尘器改造总体要求介绍:
1)以现场的改动、的方案完成除尘器的改造。
2)窑头电除尘保留一电场并,改造二、三电场为布袋除尘器;窑尾电除尘器保留前面的一、五电场并、改造、三、四、六、七、八电场为布袋除尘器。
3)窑头滤袋材质选用Nomex、窑尾滤袋材质选用P84;滤袋规格为Φ160mm×8000mm。
4)袋笼采用竖筋20根,横筋间距160mm,筋直径不小于3.8mm,表面喷涂硅处理。
5)窑尾烟气降温系统原则上利旧。
6)窑头凡涉及到需改造的非标管道,管道内部需喷涂50mm石英金刚砂层。
7)窑头、窑尾排风机改造要尽可能利用现有的设备及土建基础。
8)在电场不投用的情况下,系统可以正常运行。
9)要求脉冲阀、提升阀加防雨、防寒措施。
10)顶部考虑防止积水设计。
11)顶部设计雨搭结构,防止雨水灌入保温层。
12)除尘器不设置旁路烟道。
13)收尘效率>,排放标准按≤30mg/Nm3进行设计改造,预留≤20mg/Nm3的提升空间。
14)漏风率≤1%。
15)滤袋使用寿命≥24个月;脉冲阀使用寿命≥3年或100万次。
16)窑头除尘器灰斗进行改造,在灰斗下部增设锁风装置(星型卸灰阀)。
17)窑头、窑尾除尘器每个灰斗均增加高料位计;窑尾除尘器灰斗振打处增加检修平台,灰斗增加电加热装置,且重新保温,保温厚度150mm。
18)改造后的窑头、窑尾除尘器袋区顶部各加装一个2t电动葫芦,便于检修时上下吊运配件。
19)所有的检修门改造成双层门密封,上箱体检修门边框折边板厚8mm。
20)充分利用原电除尘器壳体,并对原壳体进行加强补漏工作,增设烟道斜隔板,增设顶部上箱体(含爬梯和顶部喷吹净气室);保留灰斗部分(窑头除尘器需在灰斗下增设锁风装置)。待电场拆除时观察现有壳体的腐蚀情况并进行强度校核,对腐蚀严重的壳体板进行局部更换或整体更换,对达到强度要求的壳体,设备本体内部采用除锈、,涂硅漆。
回转窑除尘器改造后的运行情况
1、本体部分:安装符合设计要求,外部保温能按要求施工,袋收尘顶部防雨防冻设施施工到位。
2、电气部分:能按设计要求实现手动和自动运行,从近期的运行情况看,具有的性,使用方便,调节较为灵活。
3、喷淋系统:可实现自动手动控制,各数值可实现人工输入,经实际运行,对入口烟气温度的控制效果较好,降低了风险。
4、列管冷却器:散热,能根据风温的变化实现自动与手动控制,电袋复合除尘器处于稳定的运行状态。处理风量能满足使用要求,目前电动机转速控制在额定的70%左右,留有的负荷空间。
5、本体漏风系数:经过现场多次检查,没有发现明显漏风点,安装符合漏风系数设计指标。
窑头、窑尾电袋复合除尘器改造后的技术参数
恒兴环保回转窑静电除尘器改造电袋复合除尘器取得了成功,两条回转窑烟尘排放浓度可满足小于20mg/Nm3的标准要求,同时解决了回转窑启停时烟囱冒烟这个工艺难题,生产顺利进行。
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